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1.問題引出的背景
某廠加氫裂化裝置循環(huán)氫機(jī)組入口流量參與機(jī)組的喘振控制,所以流量測(cè)量準(zhǔn)確性顯得尤為重要,但開工初期發(fā)現(xiàn)循環(huán)氫壓縮機(jī)入口流量指示超量程。
根據(jù)設(shè)計(jì)提供的孔板計(jì)算原始數(shù)據(jù)(見表 1,修改前),按 ISO5167 標(biāo)準(zhǔn)法蘭取壓的計(jì)算軟件對(duì)孔板的計(jì)算結(jié)果進(jìn)行核算,得到的差壓量程及孔徑尺寸與制造廠家提供的數(shù)據(jù)一致,但循環(huán)氫機(jī)組的入口流量指示超量程情況依然未能解決。
再次對(duì)孔板計(jì)算書進(jìn)行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)機(jī)組循環(huán)氫介質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)密度設(shè)置為純氫的物性 0.0899 kg/m 3 、操作密度為10.5692 kg/m 3 。即原設(shè)計(jì)者把純氫密度替代循環(huán)氫介質(zhì)密度作為孔板計(jì)算參數(shù),造成了差壓設(shè)置的偏差。
2.循環(huán)氫系統(tǒng)的介質(zhì)特征
加氫裂化工藝在反應(yīng)過程中需要耗氫,系統(tǒng)中提供了過量的氫氣參與反應(yīng),經(jīng)過反應(yīng)后,未反應(yīng)的富裕氫氣從反應(yīng)器出來,經(jīng)過降溫并與油分離后,進(jìn)入循環(huán)氫壓縮機(jī)升壓。
循環(huán)氫實(shí)際上是富氫氣體,除了氫氣外,含有碳化合物、硫化氫等組分,又稱混氫,純氫與混氫的密度有較大的差異。
3.問題處置
由于孔板已經(jīng)安裝到位投入使用,不具備更換條件。
因此根據(jù)正常操作條件下混氫密度 27.2194 kg/m 3 以及實(shí)際孔板的尺寸,來反推導(dǎo)差壓變送器的實(shí)際量程。通過計(jì)算,循環(huán)氫入口流量的差壓量程由原來的 8KPa 修改為16.19KPa。變送器量程經(jīng)重新設(shè)置后流量指示在量程范圍內(nèi)重獲顯示。
經(jīng)過密度重設(shè)后盡管在量程范圍內(nèi)可顯示,但數(shù)值的正確性仍存在較大偏差,究其原因是氣體流量測(cè)量未進(jìn)行正確的溫壓補(bǔ)償,程序設(shè)定溫壓補(bǔ)償公式中仍取用純氫密度計(jì)算得到的補(bǔ)償系數(shù)不準(zhǔn)確,流量與實(shí)際工況必定有較大偏差。
壓縮空氣流量計(jì) 天然氣流量計(jì) 蒸汽流量計(jì) 天然氣計(jì)量表